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第2章

设备月供、房租、工人工资——每个月固定支出六万多。

账上只剩不到八万块。

我开始失眠。

每天晚上躺在车间旁边的折叠床上,听着外面的虫叫声,看着天花板发呆。

想着要不要回去找份工作算了。

至少稳定。

但一想到在资厂被压了八年,那种憋屈的感觉又涌上来了。

不甘心。

就是不甘心。

第五个月。

我在工业园区的停车场碰到了一个人。

老刘。

刘建国。

鸿远自动化的采购工程师。

那天他的车打不着火了,在那儿较劲。

我从旁边路过,看了一眼——电瓶亏电了。

“我车上有搭电线,帮你搭一下?”

就这么认识了。

搭完电,他请我喝了杯咖啡。

聊起来才知道,他在鸿远做采购,正头疼一件事——他们原来的轴承座供应商出了质量问题,连着两批不合格。产线催得急,他正到处找能做的厂。

“你做精密件?精度能到多少?”

“正负一丝。”

“真的假的?你那设备——”

“我用的是发那科的CNC,虽然是二手的,但我从资厂出来,校机和编程都是我自己的。”

他将信将疑。

“这样吧,先打五十件样品我看看。”

“好。”

我回去之后,花了三天做了五十件样品。

每一件都亲手检测。

用的是我自己掏钱买的三坐标测量仪——这台仪器三十多万,是我最大的固定资产投入。

很多小厂舍不得买三坐标。

但我知道,做精密加工,没有好的检测设备,品质就是一句空话。

五十件样品,全部合格。

精度:正负0.008毫米。

比图纸要求的还高。

老刘拿到检测报告的时候,抬头看了我一眼。

“你认真的?”

“认真的。”

“小厂能做到这个精度?”

“跟厂大厂小没关系。跟人有关系。”

他想了一会儿。

“行。先来一批试试。两千件。”

那是我创业以来的第一个正经订单。

金额不算大——每件八十五块,两千件,十七万。

但对当时的我来说,就是救命的钱。

我用最快的速度交了货。

交期:提前三天。

合格率:99.8%。

不合格的四件,是因为原材料里有一棒料有砂眼——不是加工问题,是来料缺陷。

我在交货的时候,把这四件单独挑出来,附了一份缺陷分析报告。

写明了原因、改进措施、以及我已经更换了原材料供应商。

老刘看完报告,沉默了很久。

“顾南。”

“嗯?”

“你这人——做事比很多大厂都靠谱。”

“以后长期。”

这句话,从2019年秋天开始,管了六年。

直到上个月。

3.

六年里,我为鸿远做过多少”份外”的事,我自己都数不清。

挑三件说。

第一件。

2021年冬天,鸿远接了一个大——给某家新能源车企做焊接机器人产线。

金额三千多万。

鸿远的老板陈总亲自盯的。

产线要求年前交付,时间非常紧。

结果到了十二月中旬,有一批关节模组的轴承座出了问题。

不是我的产品有问题——是鸿远的设计部临时改了图纸。

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